一台不带欠电压脱扣器的2500A,三极万能式断路器用于某制造企业。断路器运行半年来,隔一段时间便发生莫名其妙的跳闸,跳闸时实际线路上没有故障。更换多个检验合格的万能式断路器产品,故障依旧。故障分析:更换多个检验合格的万能式断路器产品,故障依旧,说明问题的造成不在断路器本身,而很有可能在万能式断路器的控制线路上。因此有必要对控制线路进行分析,见图四。其中X为断路器的合闸线圈,F为断路器的分闸线圈,1ZK1、1ZK2分别为断路器内部的常闭、常开辅助触点,SB1、SB2为点动按钮,AD为指示灯,J为中间继电器,J1为中间继电器的常闭触点,K为转换开关。万能式断路器准备合闸运行前,转换开关K的1、2端子将切换为导通状态。AD灯亮,中间继电器J线圈受电,其常闭触点J1变为断开状态。万能式断路器合闸运行后,1ZK1为断开状态,1ZK2为闭合状态,J1为断开状态。AD灯亮。
控制线路分析:从图四可看出,由于合分闸线路互相独立,互不干扰。合闸线路简明,不含联锁触头回路。分闸线路复杂,含联锁触头回路。而故障的现象是表现在莫名其妙的跳闸上。因此重点应分析分闸线路。而万能式断路器合闸运行时,断路器常开辅助触点1ZK2为闭合状态,点动按钮SB2为断开状态,那么问题的焦点落在J1的状态上。断路器合闸运行时,按常规J1应为断开状态。那么莫名其妙跳闸故障的产生是不是J1断开状态的不稳定所造成的呢?我们来分析一下控制J1状态的中间继电器J线圈受电回路。我们发现指示灯AD有嫌疑。
如图五所示,我们对其拆开分析。指示灯AD发光时其发光部分为AD内,其纯电阻部分为R内。一般情况下AD内、R内的值相对稳定,保持与中间继电器J线圈内阻、功率的匹配。而当指示灯AD受环境温度的影响,R内的值会变化。当温度升高时,R内增大,使得其上所加电压与功率增大。由于AD与J是串联在线路上,加在AD上的电压越大,加在J上的电压越小。当加在J上的电压值低于其工作电压的最小值时,线圈J释放,使得本应该处于按断开状态的J1触头变为闭合态,从而使分闸线路接通,造成万能式断路器莫名其妙的跳闸。解决故障的可行的方案,如图六所示。将原来的J受电回路一分为二,分为AD回路和J受电回路,其中转换开关K的5、6端子的特性与1、2端子特性一致。
一个现场故障的产生总会有其原因。万能式断路器因其功能多样、附件种类繁多,位居配电系统的“老大哥”位置,其现场故障影响重大,维护所需知识面要求广,维护时间要求尽可能短。现代万能式断路器从以前粗放型向智能型、环保型、节能型方向发展。在我国目前各种万能式断路器百家齐放,产品档次高中低层次分明,极大满足各种用户,不同场合的需求。激烈的市场竞争从单一的价格竞争,逐步上升到品质、服务、价格三者并举的竞争。在把握未来万能式断路器产品的安全性、可靠性、品质性等方面可以从如下几方面进行。1.抓好人的素质。无论是生产厂商的技术、制造、管理人员,还是用户设计、安装、调试、使用的人员,都应切实了解产品的性能和说明,充分建全效能体制,发挥效能机制,确保各种用电的有效、安全、稳定、高质。2.要因地制宜,实事求是,理论联系实际。分析问题,解决故障,在更高、更有利、更科学的高度切实解决问题,不断建议、改进与万能式断路器在设计使用中的缺点和不足,虚心总结经验,不断完善各种功能,不断提高生产、工艺、装备、检测、使用水平,与实俱进,全面推进由此带来的低压配电文明进程。3. 不断紧密联系市场,依托市场,挖掘市场需求,服务于市场,循序渐进,利用新科技、新材料,不断发展老产品,推出新产品,以市场化、操作简单化、功能优势化为突破口,积极不断引领市场,充实万能式断路器产品的销售、服务,促进万能式断路器生产企业的发展。
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