土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浙江绍兴纺织印染工业区全氟化合物降解实现突破,双碳目标下印染废水处理全解析

浙江绍兴纺织印染工业区全氟化合物降解实现突破,双碳目标下印染废水处理全解析

发布于:2025-07-17 09:21:17 来自:环保工程/水处理

来源:工业水处理

[复制转发]


01

印染废水降解新工艺,半小时即可“氟”摇直下


在浙江省绍兴市柯桥区纺织印染工业集聚区,一场关乎千亿级纺织产业未来的“去氟革命”正在上演。


柯桥区纺织印染工业集聚区  图源:新华每日电讯


曾经被广泛用于处理的全氟化合物,因难以降解且存在生态风险,如今成为传统产业转型的“拦路虎”。


作为全国首批新污染物治理试点,柯桥正以“筛—评—控—治”全链条监管创新解法,让一块布的生产从源头到末端都贴上“绿色标签”。记者近日走访柯桥多家企业,解码这场传统产业的绿色突围战。


“看这池水,刚进来时像酱油汤,现在清得能看见池底。”绍兴水处理发展有限公司中控室里,技术人员指着蓝色反应池向记者演示。


就在半小时前,这池含全氟化合物的印染废水刚注入特制药剂,如今已变得清澈透明。


公司董事长杨立峰指着大屏上的检测表介绍:“ 我们在废水中检出数十种全氟化合物,以前的处理工艺只能削减20%,现在中试基地的新技术让去除率明显提升。


这座投资1000万元的中试基地,藏着柯桥治水的核心密码: 通过催化材料与高级氧化技术“联手”,不仅将COD(化学需氧量)控制在50毫克/升以下,更让全氟化合物降解效率实现突破


柯桥区纺织印染工业集聚区  图源:中国环境报


“一种像‘粉碎机’,把大分子氟化物打碎;一种像‘吸尘器’,把残余物质牢牢抓住。”技术人员形象解释。


将要建设的工业废水分质提升工程,将把这套技术进一步放大——2027年投运后,每天能处理20万吨废水。


水中全氟化合物总浓度目标控制在500纳克/升以下,达到欧盟饮用水限值水平;全氟辛酸浓度控制在80纳克/升以下,达到国家生活饮用水卫生标准。


杨立峰告诉记者,该工程首次将中试技术规模化应用,为纺织废水深度处理提供“柯桥方案”。


一组数据见证着变革速度:2024年柯桥区内主要助剂生产企业无氟助剂销量同比增长208%,越来越多企业主动“弃氟从无”。


“我们梳理出9种高风险氟化物,给企业发‘关注清单’,就像看病开处方。”绍兴市生态环境局柯桥分局相关负责人介绍,通过非靶向筛查和动态管控,全区已建立从原料审核到废水处理的全链条监管网。



02

印染废水的 “纤维密码”:分类与水质特性


印染行业作为高耗水、高污染行业,其废水处理一直是环保领域的重点难点。随着 “双碳” 目标推进,行业对废水资源化利用的需求愈发迫切。


1. 按纤维材料划分:产量与污染特征


印染废水按纤维材料可分为棉、涤纶、黏胶、毛麻丝等品类,其中涤纶和棉废水占比达 90%,成为污染治理的核心对象:


  • 棉废水

    年排放量 1030 万吨,主要来自退浆、煮练工序,呈强碱性(pH>12),COD 高达数万 mg/L,可生化性差(B/C<0.1)。

  • 涤纶废水

    年排放量 2700 万吨,碱性强且含难降解有机物,COD 超10000mg/L,碱减量工序产生的废水含 PET 降解产物。

  • 其他品类

    丝绸、毛纺废水偏酸性,浓度较低;针织、蜡染废水因工艺差异,色度与悬浮物(SS)较高。


区域分布特征:山东、新疆以棉废水为主,浙江、福建侧重涤纶废水,广东、江西则以针织废水居多。


2. 水质指标:波动范围与治理难点


指标

范围

特点说明

pH 值

6~13(多数偏碱性)

碱减量、退浆工序导致强碱性环境

COD

400~4000mg/L

前处理工序贡献 55%~60% 的 COD 负荷

BOD

100~1000mg/L

B/C 比低,尤其是含 PVA 浆料的废水

色度

≤1000 倍

活性染料废水色度去除难度最大

SS

≤2000mg/L

棉絮、纤维碎屑导致悬浮物较高


图片



03

从 “达标排放” 到 “资源化”:处理工艺全流程解析


1. 典型处理工艺:标准化流程与优化要点


(1)预处理段:杂质拦截与水质调节


  • 格栅筛网

    需采用细筛网(孔径≤1mm)去除棉絮、线头,避免堵塞后续设备。

  • 降温处理

    染缸出水温度可达 60~130℃,需在物化沉淀后通过冷却塔降温至 35℃以下,防止生化系统微生物失活。

  • 调节池设计

    建议按 “清浊分流” 原则分设调节池,容积根据排水周期(如 24 小时)设计,缓解水质水量波动。


(2)物化处理:污染物初步去除


  • 混凝沉淀

    分散染料废水可采用 PAC+PAM 混凝,SS 去除率达 80%,COD 去除率 20%~40%;活性染料废水需配合高铁酸盐等强氧化剂。

  • 关键参数

    表面负荷宜≤0.4m3/(㎡?h),避免使用斜管沉淀池(易堵泥)。


(3)生化处理:核心降解环节


  • 水解酸化 + 好氧工艺

    水解段将大分子有机物分解为小分子,提高 B/C 比(如从 0.09 提升至 0.34);好氧段采用 MBR(污泥浓度 8000~12000mg/L)可实现 COD<50mg/L。


  • 二沉池注意事项

    表面负荷需低于常规市政污水厂(≤0.5m3/(㎡?h)),避免异重流导致飘泥。


(4)深度处理:回用前的最后一道防线


  • 臭氧氧化

    对 MBR 出水进一步处理,30 分钟内 COD 去除率超 40%,色度去除率达 90% 以上,且能破坏醛、酮、芳环等难降解物质。


  • 活性炭吸附

    粉末活性炭投加量 0.1~0.3gCOD/g 活性炭,适用于末端色度与微量有机物去除,但污泥量较大。


2. 回用技术:从 “节水” 到 “减污” 的闭环


(1)MBR+RO 组合工艺


  • MBR 作用

    作为 RO 预处理,截留悬浮物与大分子有机物,确保 RO 膜进水 SDI<5。

  • RO 效果

    回收率 50% 时,产水可回用于漂洗工序,浓水 COD<80mg/L 可直接排放。


(2)高级氧化的适用性争议


  • 臭氧氧化

    效率高、无二次污染,适用于 RO 前处理,但吨水成本约 1.5~2 元。

  • 芬顿 / 微电解

    因含铁离子易堵塞 RO 膜,不建议作为回用预处理,且污泥需按危废处理。


3、实战案例:涤纶线染废水回用试验


某涤纶线染厂进水COD 700~800mg/L,分散染料采用 “混凝沉淀 + MBR + 臭氧” 工艺,试验数据如下:


  • MBR 阶段

    投加抗污染增效剂后,出水 COD 从 76mg/L 降至 68mg/L,稳定运行 100 天。


  • 臭氧氧化

    30 分钟后 COD<40mg/L,B/C 比从 0.09 提升至 0.34,紫外光谱显示醛、酮类物质完全降解。


  • 本分析

    臭氧处理吨水成本约 1.2 元,较芬顿工艺降低 30%。



04

技术问答:行业痛点解决方案


Q1:退浆浓水如何单独预处理?


A:退浆水 COD 可达数万 mg/L,目前常用硼砂沉淀法,但吨水成本超 5 元,性价比低;建议与其他废水混合稀释后再处理。


Q2:印染废水脱色成本最低的方法是什么?


A:分散染料、硫化染料可通过混凝沉淀脱色(吨水成本 0.5~1 元);活性染料需结合臭氧(吨水 1.5~2 元)或次钠氧化(吨水 0.3~0.5 元),但次钠可能影响生化系统。


Q3:苯胺类物质如何做到 “不得检出”?


A:苯胺类去除需从源头控制,若末端处理需结合 “水解酸化 + 高级氧化”,确保 COD<50mg/L 时,苯胺类可同步降解至检出限以下。



05

行业趋势:从 “治理” 到 “低碳循环”


随着碳关税、水效领跑者等政策推进,印染废水处理正朝“分质处理 - 梯级回用 - 能源回收”方向发展:


1、分质处理


碱减量废水单独预处理(如酸化沉淀),棉废水与生活污水混合提升可生化性。


2、能源回收


厌氧处理甲烷回收、余热利用等技术逐步应用,降低处理能耗。


3、智能化


在线监测 COD、色度等指标,结合 AI 优化加药与曝气参数,降低运行成本15%~20%。

(来源:中国环境、绍兴市生态文明促进会)

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-07-18 09:19:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深度处理回用+蒸发结晶|包钢集团打造行业水资源循环利用新标杆

在包钢总排废水综合整治项目区内,源源不断的水通过输水管道为包钢集团生产的各个环节“减负”——这些水,就是经过处理和回收利用的珍贵“中水”。如何用好再生水?水质怎么样? 近年来,包钢集团在这方面做了大量工作,进行了有益的探索。 2023 年 6 月,包钢总排废水综合整治项目正式投用,开始承担起处理包钢股份动供总厂新污水及老总排深度处理排放浓盐水的重任。

回帖成功

经验值 +10