01
印染废水降解新工艺,半小时即可“氟”摇直下
在浙江省绍兴市柯桥区纺织印染工业集聚区,一场关乎千亿级纺织产业未来的“去氟革命”正在上演。
柯桥区纺织印染工业集聚区 图源:新华每日电讯
曾经被广泛用于处理的全氟化合物,因难以降解且存在生态风险,如今成为传统产业转型的“拦路虎”。
作为全国首批新污染物治理试点,柯桥正以“筛—评—控—治”全链条监管创新解法,让一块布的生产从源头到末端都贴上“绿色标签”。记者近日走访柯桥多家企业,解码这场传统产业的绿色突围战。
“看这池水,刚进来时像酱油汤,现在清得能看见池底。”绍兴水处理发展有限公司中控室里,技术人员指着蓝色反应池向记者演示。
就在半小时前,这池含全氟化合物的印染废水刚注入特制药剂,如今已变得清澈透明。
公司董事长杨立峰指着大屏上的检测表介绍:“ 我们在废水中检出数十种全氟化合物,以前的处理工艺只能削减20%,现在中试基地的新技术让去除率明显提升。 ”
这座投资1000万元的中试基地,藏着柯桥治水的核心密码: 通过催化材料与高级氧化技术“联手”,不仅将COD(化学需氧量)控制在50毫克/升以下,更让全氟化合物降解效率实现突破 。
柯桥区纺织印染工业集聚区 图源:中国环境报
“一种像‘粉碎机’,把大分子氟化物打碎;一种像‘吸尘器’,把残余物质牢牢抓住。”技术人员形象解释。
将要建设的工业废水分质提升工程,将把这套技术进一步放大——2027年投运后,每天能处理20万吨废水。
水中全氟化合物总浓度目标控制在500纳克/升以下,达到欧盟饮用水限值水平;全氟辛酸浓度控制在80纳克/升以下,达到国家生活饮用水卫生标准。
杨立峰告诉记者,该工程首次将中试技术规模化应用,为纺织废水深度处理提供“柯桥方案”。
一组数据见证着变革速度:2024年柯桥区内主要助剂生产企业无氟助剂销量同比增长208%,越来越多企业主动“弃氟从无”。
“我们梳理出9种高风险氟化物,给企业发‘关注清单’,就像看病开处方。”绍兴市生态环境局柯桥分局相关负责人介绍,通过非靶向筛查和动态管控,全区已建立从原料审核到废水处理的全链条监管网。
02
印染废水的 “纤维密码”:分类与水质特性
印染行业作为高耗水、高污染行业,其废水处理一直是环保领域的重点难点。随着 “双碳” 目标推进,行业对废水资源化利用的需求愈发迫切。
印染废水按纤维材料可分为棉、涤纶、黏胶、毛麻丝等品类,其中涤纶和棉废水占比达 90%,成为污染治理的核心对象:
棉废水
年排放量 1030 万吨,主要来自退浆、煮练工序,呈强碱性(pH>12),COD 高达数万 mg/L,可生化性差(B/C<0.1)。
涤纶废水
年排放量 2700 万吨,碱性强且含难降解有机物,COD 超10000mg/L,碱减量工序产生的废水含 PET 降解产物。
其他品类
丝绸、毛纺废水偏酸性,浓度较低;针织、蜡染废水因工艺差异,色度与悬浮物(SS)较高。
区域分布特征:山东、新疆以棉废水为主,浙江、福建侧重涤纶废水,广东、江西则以针织废水居多。
指标 |
范围 |
特点说明 |
|---|---|---|
pH 值 |
6~13(多数偏碱性) |
碱减量、退浆工序导致强碱性环境 |
COD |
400~4000mg/L |
前处理工序贡献 55%~60% 的 COD 负荷 |
BOD |
100~1000mg/L |
B/C 比低,尤其是含 PVA 浆料的废水 |
色度 |
≤1000 倍 |
活性染料废水色度去除难度最大 |
SS |
≤2000mg/L |
棉絮、纤维碎屑导致悬浮物较高 |
03
从 “达标排放” 到 “资源化”:处理工艺全流程解析
格栅筛网
需采用细筛网(孔径≤1mm)去除棉絮、线头,避免堵塞后续设备。
降温处理
染缸出水温度可达 60~130℃,需在物化沉淀后通过冷却塔降温至 35℃以下,防止生化系统微生物失活。
调节池设计
建议按 “清浊分流” 原则分设调节池,容积根据排水周期(如 24 小时)设计,缓解水质水量波动。
混凝沉淀
分散染料废水可采用 PAC+PAM 混凝,SS 去除率达 80%,COD 去除率 20%~40%;活性染料废水需配合高铁酸盐等强氧化剂。
关键参数
表面负荷宜≤0.4m3/(㎡?h),避免使用斜管沉淀池(易堵泥)。
水解酸化 + 好氧工艺
水解段将大分子有机物分解为小分子,提高 B/C 比(如从 0.09 提升至 0.34);好氧段采用 MBR(污泥浓度 8000~12000mg/L)可实现 COD<50mg/L。
二沉池注意事项
表面负荷需低于常规市政污水厂(≤0.5m3/(㎡?h)),避免异重流导致飘泥。
臭氧氧化
对 MBR 出水进一步处理,30 分钟内 COD 去除率超 40%,色度去除率达 90% 以上,且能破坏醛、酮、芳环等难降解物质。
活性炭吸附
粉末活性炭投加量 0.1~0.3gCOD/g 活性炭,适用于末端色度与微量有机物去除,但污泥量较大。
MBR 作用
作为 RO 预处理,截留悬浮物与大分子有机物,确保 RO 膜进水 SDI<5。
RO 效果
回收率 50% 时,产水可回用于漂洗工序,浓水 COD<80mg/L 可直接排放。
臭氧氧化
效率高、无二次污染,适用于 RO 前处理,但吨水成本约 1.5~2 元。
芬顿 / 微电解
因含铁离子易堵塞 RO 膜,不建议作为回用预处理,且污泥需按危废处理。
某涤纶线染厂进水COD 700~800mg/L,分散染料采用 “混凝沉淀 + MBR + 臭氧” 工艺,试验数据如下:
MBR 阶段
投加抗污染增效剂后,出水 COD 从 76mg/L 降至 68mg/L,稳定运行 100 天。
臭氧氧化
30 分钟后 COD<40mg/L,B/C 比从 0.09 提升至 0.34,紫外光谱显示醛、酮类物质完全降解。
成 本分析
臭氧处理吨水成本约 1.2 元,较芬顿工艺降低 30%。
04
技术问答:行业痛点解决方案
A:退浆水 COD 可达数万 mg/L,目前常用硼砂沉淀法,但吨水成本超 5 元,性价比低;建议与其他废水混合稀释后再处理。
A:分散染料、硫化染料可通过混凝沉淀脱色(吨水成本 0.5~1 元);活性染料需结合臭氧(吨水 1.5~2 元)或次钠氧化(吨水 0.3~0.5 元),但次钠可能影响生化系统。
A:苯胺类去除需从源头控制,若末端处理需结合 “水解酸化 + 高级氧化”,确保 COD<50mg/L 时,苯胺类可同步降解至检出限以下。
05
行业趋势:从 “治理” 到 “低碳循环”
随着碳关税、水效领跑者等政策推进,印染废水处理正朝“分质处理 - 梯级回用 - 能源回收”方向发展:
1、分质处理
碱减量废水单独预处理(如酸化沉淀),棉废水与生活污水混合提升可生化性。
2、能源回收
厌氧处理甲烷回收、余热利用等技术逐步应用,降低处理能耗。
3、智能化
在线监测 COD、色度等指标,结合 AI 优化加药与曝气参数,降低运行成本15%~20%。
(来源:中国环境、绍兴市生态文明促进会)
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水处理
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只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
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