焦化脱硫生产过程中,可能出现各式各样的问题,但堵塔无疑是影响最大的一个,一旦发生脱硫塔堵塞现象,造成风机压力过大,最终会导致焦炉无法进行顺利生产。因此,虽然在脱硫过程控制时不正常因素不可避免,但我们可以从工艺、设备、脱硫剂,人为的因素上找原因。
一、脱硫剂方面:
(1)选用多元的催化剂,其组分的合理配比很关键,不同现场,一旦有投加过量,要考虑负面影响。
二、工艺方面:
(1)再生要保持良好的工作状态,要满足所需空气量和泡沫浮选界面;
(2)工况允许的情况下,采用大循环液量,催化剂低浓度的运行方式,增大液气比及喷淋密度,系统减负荷时,也不必减液量,并强化再生,优化溶液;
(3)催化剂含量要达标,补加方式采取多次补充、少量补充、连续性投加,保证其浓度的相对稳定,固体催化剂必须溶解充分后加入系统;
(4)回收滤液或残液,处理后必须达标,且液温不宜太高,以免影响再生和浮选;
(5)系统短时间停车,停气不停泵,强化对填料段的清洗,最大程度防止干区的形成。
三、设备方面:
(1)溶液管道出口配置旁滤器,方便清理各种物理杂质;
(2)若采用熔硫釜,需配置清液过滤设备,防止熟硫磺进入脱硫塔;
四、人为因素:
(1)发现问题要及时分析处理,小问题才不会变成大问题;
(2)对脱硫液化验分析结果的异常要及时排查,不能熟视无睹。
总之一方面要根据实际情况,总结经验、吸取教训,提高管理水平,另一方面要选择专业的脱硫技术合作厂家。我们不仅提供快速选择性强的催化剂,更为重要的是有反应迅速的的专业技术服务团队,从基础原理出发分析和诊断问题,并提供最佳的解决方案,公司辅助焦化等企业形成煤气净化、副产品硫精制、脱硫装备技改升级,一套无害化净化的闭环管理升级技术。
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焦炉煤气脱硫工序的关键-催化剂脱硫再生焦炉煤气脱硫工序的关键-催化剂脱硫再生 焦化厂焦炉煤气中含有大量的硫化氢,在生产过程中会腐蚀设备、污染环境,而且其对后续深加工也会造成很大影响,因此硫化氢脱除是焦化企业化产品回收的重要工序。 目前焦化厂脱硫工序大多采用PDS或络合铁催化剂脱除硫化氢,不管采用哪种催化剂,脱硫液的再生好坏是影响脱硫工序长周期正常运行的关键因素。 络合铁催化剂脱硫再生其原理是利用空气中的氧气将二价络合铁氧化成三价络合铁恢复其脱硫的能力。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳资料介绍防止焦化脱硫系统塔堵的方法,对脱硫系统维护具有很大的帮助
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