发布于:2006-07-18 17:57:18
来自:装修设计/装饰装修材料
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一、工程概况
1、兰州西固热电厂改扩建主厂房工程,位于甘肃省兰州市西固区钟家河西脉电厂老厂区东侧,拆除原有建筑物及地下设施, 新建规模为二机回炉,总装机容量为2×142MV,产汽量为4×420t/h的供热发电与一体综合发电厂房;建筑结构主要以钢筋砼框架为主,局部为钢结构,总建筑面积45000m2,主广房全长152.4m,宽99.2m,全现浇钢筋砼结构,按工艺布置有汽机房、除氧煤仓间、锅炉房等;汽机房跨距33m,高31.8m,现浇框排架、钢屋架、压型钢板屋盖,12m层为汽轮机运转层;除氧煤仓间为双跨多层框架结构,跨度分别为10.5m和11.5m,最大柱截面尺寸为800mm,梁最大截面尺寸为700×2400mm,楼层为钢梁砼板组合结构;四台锅炉为岛式露天布置,全钢结构骨架复合压型钢板紧身封闭,每台炉设有一座高54m的钢结构综合电梯。
主厂房基础以独立基础为主。基础埋深-5~-10m,天然卵石层做基础持力层。
建筑装饰新颖多彩,体现了九十年代工业建筑风貌。根据使用功能和建筑要求,应用了多种新材料,外墙面采用白色贴面砖,彩色复合压型钢板、玻璃幕墙,内墙有彩色面砖、耐酸瓷板、轻钢龙骨,FC板隔墙PVC防火装饰墙面,楼地面大面积为现浇和预制彩色水磨
石,部分地面为花岗岩,无釉地面砖、玻化砖、耐酸地面砖及抗静电地板等。顶棚有轻钢龙金属穿孔板和毛毛虫吸音板吊顶,屋面有FSG防水保温板和ZYP阻燃型氧化聚乙烯橡胶共混防水卷材及SBS防水卷材、TR聚氨脂防水涂膜等。
2、技术难点:
(1)主厂房框架柱梁由于配筋比较密,一次浇灌砼量大,设计砼强度等级高,要求坍落小等,给砼浇灌带来很大困难。
(2)柱竖向钢筋均为Φ28~Φ36之间,连接接头约90000个,设计接头为搭接焊,双面5d,单面10d,每个流水层段约有几千个头,用手工搭接焊,需要约30台电焊机及约60人电焊工昼夜工作,才能满足流水层段的施工形象,并且现场要有很大的供电条件、焊接质量及工期也难以保证。
3、建设单位:西团热电厂
设计单位:电力工业部西北电力设计院
施工单位:甘肃省建四公司第三公司
开工日期:1995年12月8曰
竣工日期:1997年12月底主厂房建筑封顶、97年8月第一台发电机组发电、98年底第二台机组发电。
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只看楼主 我来说两句通过新技术、新材料在西团电厂主厂房工程中的应用,我们以下几点体会:
1、推广新技术、新材料的应用。必须提高各项月管理人员及各级领导的认识,摆脱传统的施工方法及旧的传统观念,解放思想,依靠科学,从而实现振兴建筑业的宏伟目标。
2、推广应用新技术,必须结合工程特点,确立目标并制定切实可行的实施计划,联合设计单位、建设单位共同参与才能使新技术推广应用至善至美,取得更好的效果。
3、必须提高全体施工人员的科技意识,培养施工人员适应高科技施工的技术水平,充分调动施工人员的积极性。才能使新技术的推广应用落到实处,发挥更好的作用。
4、新技术、新材料的推广应用过程中,不可能是一帆风顺的,必定会遇到很多的困难与波折。因此有一个逐步攻关、逐步完善、逐步掌握的过程,在应用中不断总结,不断发现问题、研究问题、才能使新技术的开发与推广应用工作不断提高,进一步发展。
5、新技术、新材料的推广应用涉及面比较广,单纯依靠施工企业自身的力量,有些问题是难以解决的,需要各有关方面的配合与支持,才能有效地得到实施与发展。
6、建立奖励制度,推广科技进步,应用新技术是一项非常艰苦而复杂的工作,即要付出很大的脑力劳动,又要承担一定的风险和阻力,取得一定的成绩后,应对直接参加项目的主要人员根据贡献大小给予奖励,以支撑鼓励科技人员和工人的积极性,推动新技术的应用工作深入发展,创造出更多的经济效益和社会效益。
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1、泵送砼应用技术
(1)使用泵送砼,人工、机械、材料均有所降低,其中:
人工费降低5.63元/m3
机械费降低7.38/m3
材料费降低1.50元/m3
合 计14.51元/m3
按总砼量8万m3计算,总计降低费用80000×14.51=116万元。
(2)按以往施工方式浇灌,每天浇灌100m3砼计算,8万m3砼施工期需3年,而使用泵送砼只用了2年就完成了全部砼浇灌施工。因此泵送砼就提前了一年工期,相应设备料租赁费、机械租赁费等年降低耗资500万元,总计使用泵送砼共降低耗费616万元,不仅提高经济效益,而且社会效益也十分显著。
2、粗钢筋连接技术
电渣埋弧焊、锥螺纹和绑扎搭接头相比较,节约搭接长度,钢筋就有394T×2500元/T=98万元。减去埋弧焊材料费12万元,锥螺纹套管费17万元净节约费用69万元,按单面电弧焊10d相比较,净节约费用80万元。
8000×(13.38—3.8)× O.9+10000(27.1-20.1)×1.1=766700≈77万元
经工地采用电渣埋弧焊和锥螺纹技术后,要比原设计节约综合费用69万元+77万元=146万元。
另外大大节约焊接设备及大批焊工人员,这批费用也是相当可观,施工进度明显加快,确保电厂提前一年竣工发电,经济效益和社会效益显著。
3、粉煤灰利用技术
(1)砌筑、砂浆抹灰砂浆总量1824m3,粉煤灰取代水泥用量按30%计算,共节约费用冰泥用424#普硅):1824m3×0.183T×30%×270元/T≈2.7万元
(2)泵送砼一般水泥用量每立方砼不低于300kg,为保证泵送砼和易性,需掺粉煤灰代替水泥每立方米掺量粉煤灰可节约水泥75kg,C10砼总量3700m3,可节约费用(水泥用量425#普硅):3700m3×0.075kg/m3×270元/T≈7.5万元
4、厂区道路约6000m2,粉煤灰用量1200m3。
如用炉渣每立方米包括运费为15元/m3,面粉煤灰为电厂排废产品可不计费用,利用粉煤灰即保证了质量,又降低了费用。计算如下:
1200m3×15元/m3≈1.8万元
总计粉煤灰利用节约费用:
2.7万元+7.5万元+1.8万元=12万元
总之推广新技术、新材料应用,在电厂主厂房施工中经济效益效著,共节约耗费:
616万+146万+12万=774万元
给公司、分公司带来了很大的经济实惠,提高了广大职工的生活水平了促进了广大职工、干部推广应用新技术、新材料的积极性,并带动了公司内一大批工程大力采用新技术,使公司的整体施工水平得到提高,工程优良率在80%以上,工程进度明显加快。
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