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怎样在轧制冷弯型钢方矩管时清除内毛刺

发布于:2005-08-20 12:20:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
怎样在轧制冷弯型钢方矩管时清除内毛刺

摘要:生产汽车吊用的方套管是采用高材质和高质量的冷湾型钢直缝焊管。冷湾型钢方矩管内毛刺是冷湾焊接工艺的必然结果,可以通过内毛刺清除装置将内毛刺刨平,本文介绍两种某厂内毛刺清除技术。只要确定好材质和壁厚就可以确定一种内毛刺清除设计方案。使刀具与方矩管内壁保持一定的空间和角度,在焊缝质量以及断面形状稳定下,并保证可靠的连接,
实际清除内毛刺时遭遇到难题便迎刃而解。
关键词:内毛刺;材质; 刀具
随着我国引进焊管设备的增多,焊管内毛刺清除技术也得到广泛的运用。越来越多利用有缝管代替无缝管,如:汽车吊液压方套管,石油钻井,轮船塔吊等等,这都要求这些有缝方矩管是无内毛刺的,目前国内园管内毛刺清除装置从¢20mm电磁控制至¢50mm~¢80mm弹簧控制,大到¢660mm液压控制清除内毛刺设备,这些焊管内毛刺清除设备技术都已很成熟。然而国内方矩管内毛刺清除技术还没有很多成熟经验。轧制冷湾型钢方矩管充分体现了焊管的生产技术水平和质量的好坏。方矩管内毛刺清除技术不好掌握,何况他带来的经济效益十分显著。因此各单位之间都互相保守,及不利于方矩管内毛刺的清除技术的推广。为有助于国内直缝焊管内毛刺清除技术的推广和发展。作者对以往的研究成果做了一些广泛深入的调查研究,归纳不成功的因素有;油站压力不稳定,操作工对内毛刺的技术掌握不够熟练,小车在方管内稳定性不好,产品质量不稳定(焊接开口角,焊接时成形的断面形状,焊接面的两边圆弧)。针对这些因素采取一一相应的实验,从中寻求真理。并介绍一些当前设计的方法,以及在不同材质及厚度情况下的两种清除内毛刺的技术。
1内毛刺清除装置设计示意图
现介绍某工厂在轧制218*194*8毫米,材质为Q235时的内毛刺清除装置图(1)。该装置由以下几个部分组成,有牵引杆,阻抗器,上支撑轮,下支撑轮,压下液压缸,螺丝调节刀头升降装置和硬翅膀。

(1)
1.1液压控制下轮,主要完成进刀,调节范围宽,根据材质硬度和内毛刺的大小选择合适的液压压力,当轧制停车时,系统压力等于零,小车自动落下以防止打刀。
1.2螺丝调节刀具座,因为在方矩管焊接时开口角与产品厚度有关。所以内毛刺刀需根据不同规格的产品,刀具经常升高或降低,对刀十分方便准确。
1.3机夹式的圆形内毛刺刀。刀具磨损后只需转一个角度即可使用。因此节省刀具材料和装夹时间。螺丝调整硬翅膀宽度,适应不同规格的产品都非常方便。
1.4内毛刺清除装置对工作条件非常苛刻。因为钢管内水多,焊渣多,由于焊管生产速度慢,温度高,支撑辊辊子又小。故辊子要尽量选择耐磨材料,轴承选择时要考虑热胀冷缩系数,以及密封防尘润滑等问题。
2内毛刺清除设备上机实验(1)
在试刨材质Q235,200*200*10中。-开始方管内内毛刺每隔一段距离就刨不好,在后来完全刨不好。开孔检查刀缺了,重新装刀开轧,还是和原来一样。经过细心观察发现,由于内毛刺小车与飞锯供一个油站,所以每当飞锯落锯时,油站的压力下降,内毛刺刀上升压力不够,引起小车在方管内向下运动,导致内毛刺刨不好。须将分配到内毛刺油管从飞锯油站中分离出来,其次刨出来的线不在中间,经开孔检查每当小车上升时,牵引杆与内毛刺小车连接处产生相对旋转。由于挤压辊在成型过程中,断面形状及几何尺寸不稳定,主要由于焊接面一般在正负3毫米之间波动。再加上内毛刺小车硬翅膀是按成型后标准内孔宽度一次性调好的。所以导致小车在管内两边晃动。接着管内到处是油,油箱的油面下降了,后经加油检查发现当压力达到130MPA以上时,活塞O型圈开始漏油,停刨。
3根据试验回归分析
通过分析将展翅改成活动可调的附图(2),并有一定弹性。将下方的单轮改成双轮进一步加强稳定性。增加锁紧螺母,防止小车在上升时与连接杆产生相对旋转。改成独立的液压站。这样在往后

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只看楼主 我来说两句
  • 牛逼闪闪放光芒
    谢谢楼主的好贴!欢迎新同志!!!!!
    2005-08-28 15:45:28

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    赞同0
  • kiamartin
    kiamartin 板凳
    蛮可以的,欢迎我们要多了个网友。
    2005-08-28 14:06:28

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这个家伙什么也没有留下。。。

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