油气田开发过程中产生的废水,尤其是压裂返排液,长期以来是行业环保的痛点。这类废水成分复杂,含有高浓度的盐类、有机物和化学添加剂,处理难度大、成本高。然而,近期胜利油田、长庆油田等企业的技术突破,为这一难题带来了新的解决方案。本文将深入分析最新的技术进展、应用案例及行业影响。
胜利油田作为我国重要的油气生产基地,页岩油开发过程中面临着压裂返排液处理的巨大挑战。传统处理方法不仅效率低,且成本高昂,难以满足大规模开发的需求。2024年起,胜利油田供水分公司牵头开展了页岩油压裂返排液处理生产试验,采用化学絮凝沉淀+膜分离组合工艺,旨在实现返排液的高效回用。
经过丰页1号台、9号台连续生产试验,该技术取得阶段性成果:
· (1)回用率突破95%:处理后的水完全满足压裂用水标准,可直接回用,大幅减少新鲜水用量。
· (2)成本显著降低:处理成本降至每吨30元以下,较传统工艺降低约30%。
· (3)稳定运行:连续运行期间,处理系统未出现故障,出水水质稳定。
(1)撬装化设计:设备模块化、移动化,适应油田现场多变的工况。
(2)智能控制:采用物联网技术实现实时监测与自动调节,减少人工干预。
(3)药剂优化:新型高效絮凝剂的应用,提高了污染物去除效率,降低了药剂消耗。
二、煤岩气压裂返排液处理:从“废水”到“农田甘泉”
长庆油田在煤岩气开发中,针对返排液量大、矿化度高的特点,攻关返排液重复利用技术。通过化学处理与生物降解结合,处理后的水不仅可回用压裂,还能用于矿区绿化和周边农田灌溉。
临汾采气管理区建成国内首个煤岩气压裂返排液回收处理系统,处理能力达每日1000立方米。处理后的水质达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021),已在当地农田推广使用,惠及农户超200户。
指标 |
处理前(mg/L) |
处理后(mg/L) |
灌溉标准(mg/L) |
COD |
500-800 |
≤50 |
≤150 |
悬浮物 |
200-300 |
≤10 |
≤100 |
总盐 |
15000-20000 |
≤2000 |
≤3000 |
胜利油田的技术已在山东、四川等多个页岩油产区推广应用,预计2025年将覆盖全国50%以上的页岩油开发项目。长庆油田的煤岩气返排液处理技术也在鄂尔多斯盆地全面铺开。
国家能源局近期出台《油气田水资源循环利用指导意见》,要求到2026年,全国油气田废水回用率达到85%以上,进一步推动技术创新与应用。
(1)高盐废水处理:部分地区返排液矿化度极高,膜分离工艺面临结垢问题,需进一步研发抗污染膜材料。
(2)标准统一:不同地区的环保标准存在差异,亟需建立全国统一的压裂返排液处理与回用标准。
油气田开发废水处理技术的突破,不仅解决了行业环保难题,更推动了资源的循环利用。从胜利油田的高效回用,到煤岩气废水变农田甘泉,这些成果彰显了我国油气行业在绿色发展道路上的坚定决心。未来,随着技术的不断迭代与政策的持续支持,油气田开发将真正实现“开发与环保共生”的目标。
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只看楼主 我来说两句 抢板凳油气田废水处理工艺技术介绍,供大家学习和参考
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