土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气田开发废水与煤岩气压裂返排液处理技术突破:胜利油田试验成果显著,回用率达95%以上

气田开发废水与煤岩气压裂返排液处理技术突破:胜利油田试验成果显著,回用率达95%以上

发布于:2026-01-07 08:12:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

气田开发废水与煤岩气压裂返排液处理技术突破:胜利油田试验成果显著,回用率达95%以上

引言

油气田开发过程中产生的废水,尤其是压裂返排液,长期以来是行业环保的痛点。这类废水成分复杂,含有高浓度的盐类、有机物和化学添加剂,处理难度大、成本高。然而,近期胜利油田、长庆油田等企业的技术突破,为这一难题带来了新的解决方案。本文将深入分析最新的技术进展、应用案例及行业影响。

一、胜利油田页岩油压裂返排液处理试验:回用率超95%,成本降低30%

1.试验背景与技术路线

胜利油田作为我国重要的油气生产基地,页岩油开发过程中面临着压裂返排液处理的巨大挑战。传统处理方法不仅效率低,且成本高昂,难以满足大规模开发的需求。2024年起,胜利油田供水分公司牵头开展了页岩油压裂返排液处理生产试验,采用化学絮凝沉淀+膜分离组合工艺,旨在实现返排液的高效回用。

2.试验成果与数据

经过丰页1号台、9号台连续生产试验,该技术取得阶段性成果:

· 1回用率突破95%:处理后的水完全满足压裂用水标准,可直接回用,大幅减少新鲜水用量。

· 2成本显著降低:处理成本降至每吨30元以下,较传统工艺降低约30%。

· 3稳定运行:连续运行期间,处理系统未出现故障,出水水质稳定。

2.技术创新点

1撬装化设计:设备模块化、移动化,适应油田现场多变的工况。

2智能控制:采用物联网技术实现实时监测与自动调节,减少人工干预。

3药剂优化:新型高效絮凝剂的应用,提高了污染物去除效率,降低了药剂消耗。

二、煤岩气压裂返排液处理:从“废水”到“农田甘泉”

1.长庆油田:科技唤醒“爱生气的煤”

长庆油田在煤岩气开发中,针对返排液量大、矿化度高的特点,攻关返排液重复利用技术。通过化学处理与生物降解结合,处理后的水不仅可回用压裂,还能用于矿区绿化和周边农田灌溉。

2.临汾采气管理区:国内首个回收处理系统

临汾采气管理区建成国内首个煤岩气压裂返排液回收处理系统,处理能力达每日1000立方米。处理后的水质达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021),已在当地农田推广使用,惠及农户超200户。

3.水质指标对比

指标

处理前(mg/L)

处理后(mg/L)

灌溉标准(mg/L)

COD

500-800

≤50

≤150

悬浮物

200-300

≤10

≤100

总盐

15000-20000

≤2000

≤3000

三、行业趋势与挑战

1.技术推广加速

胜利油田的技术已在山东、四川等多个页岩油产区推广应用,预计2025年将覆盖全国50%以上的页岩油开发项目。长庆油田的煤岩气返排液处理技术也在鄂尔多斯盆地全面铺开。

2.政策驱动

国家能源局近期出台《油气田水资源循环利用指导意见》,要求到2026年,全国油气田废水回用率达到85%以上,进一步推动技术创新与应用。

3.现存挑战

1高盐废水处理:部分地区返排液矿化度极高,膜分离工艺面临结垢问题,需进一步研发抗污染膜材料。

2标准统一:不同地区的环保标准存在差异,亟需建立全国统一的压裂返排液处理与回用标准。

四、结语:绿色开发,未来可期

油气田开发废水处理技术的突破,不仅解决了行业环保难题,更推动了资源的循环利用。从胜利油田的高效回用,到煤岩气废水变农田甘泉,这些成果彰显了我国油气行业在绿色发展道路上的坚定决心。未来,随着技术的不断迭代与政策的持续支持,油气田开发将真正实现“开发与环保共生”的目标。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    油气田废水处理工艺技术介绍,供大家学习和参考

    2026-01-08 07:49:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.95 万条内容 · 1496 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氯化钾(KCl):钻井工程里的 “地层稳定剂”,性能 & 指标全解析

氯化钾(KCl):钻井工程里的 “地层稳定剂”,性能 & 指标全解析                     氯化钾 1  产品名称: 氯化钾 2  产品代号: KCl

回帖成功

经验值 +10