企业污水站五一假期停水操作指南:5步维稳法,复工后出水达标率100%
五一长假期间,企业污水站停水可能导致活性污泥失活、管道堵塞、水质恶化等问题。据统计,70%的污水处理事故源于停水后重启操作不当。本文基于行业规范与实战经验,详解停水前准备、维稳措施、复工操作全流程,助您实现“零事故、快恢复、稳达标”。
1.系统评估与物资储备
(1)污泥活性检测:停水前3天连续监测SV30(污泥沉降比),确保活性污泥沉降比≤30%,MLSS(污泥浓度)≥3000 mg/L。
(2)药剂储备:储备碳源(葡萄糖)、氮源(尿素)、磷源(磷酸二氢钾)至少10天用量,防微生物饥饿。
(3)设备预维护
*曝气系统:清洗曝气头膜片,检查风机润滑油,确保备用电源可随时切换。
*污泥泵:更换机械密封件,防止干转损坏。
(4)工艺调整
*进水切换:提前24小时将进水切换至事故池或调节罐,避免管网残留污染物冲击。
*污泥回流:将二沉池污泥回流至生化池,维持污泥浓度。
1.活性污泥休眠管理
(1)间歇曝气:每2小时开启风机曝气30分钟,DO控制在2-3 mg/L,防止污泥厌氧酸化。
(2)营养补充:每日投加碳源(50 mg/L葡萄糖)+磷源(5 mg/L磷酸二氢钾),维持微生物基础代谢。
2.设备保护策略
(1)曝气系统:保持最低曝气量(气水比1:20),避免膜片老化。
(2)污泥泵:关闭出口阀,泵体注满清水防干转。
3.水质监控要点
监测指标 |
频次 |
预警阈值 |
应对措施 |
曝气池DO |
每4小时 |
<1 mg/L |
立即启动备用风机 |
污泥浓度MLSS |
每天2次 |
突增>20% |
紧急排泥(排泥量≤5%MLSS) |
pH值 |
每天1次 |
<6.5或>8.5 |
投加碳酸氢钠调节 |
4.管网防淤堵方案
(1)反向冲洗:每6小时开启管网冲洗阀5分钟,防止沉积物堆积。
(2)温度控制:冬季向调节池添加防冻剂(如乙二醇),保持水温≥10℃。
5.应急响应预案
(1)突发进水:立即启动应急沉淀池,投加10 mg/L聚合氯化铝快速混凝。
(2)设备故障:启用备用机组,故障设备挂牌维修,严禁带病运行。
· 设备试运行:空载启动风机、泵体30分钟,检查润滑与密封性。
· 管道疏通:高压水枪冲洗曝气池布水器,清除管道内残留污泥。
· 进水比例:初始进水量为设计流量的20%,逐步提升至50%。
· 曝气强化:DO提升至3-4 mg/L,曝气时间延长至18小时/天。
· 污泥回流:回流比从50%逐步增至100%,稳定污泥床。
· 营养平衡:根据水质检测结果调整碳氮磷比(C:N:P=100:5:1)。
· 微生物激活:投加硝化菌剂(50 g/m?)+生物载体,加速功能菌增殖。
· 负荷提升:逐步增加至设计负荷的80%,监测COD、氨氮去除率。
· 深度处理:投加0.5 mg/L次氯酸钠消毒,确保粪大肠菌群≤100 MPN/L。
案例1:某食品厂7天停水恢复实录
· 挑战:停水期间污泥SV30升至45%,复工首日COD超标至120 mg/L。
· 措施
1. 前3天投加葡萄糖(80 mg/L)+磷酸二氢钾(10 mg/L);
2. 曝气量提升至设计值120%,污泥回流比增至150%;
3. 第4天引入活性污泥菌种(10 kg/池)。
· 效果:7天后COD稳定至50 mg/L以下,污泥活性恢复至停水前水平。
案例2:电子厂停水后污泥膨胀处置
· 现象:镜检发现钟虫死亡,丝状菌占比>60%,出水SS超标。
· 对策
1. 紧急投加10 mg/L次氯酸钠(短时抑制丝状菌);
2. 提升溶解氧至3.5 mg/L,强化好氧环境;
3. 补充0.1%硅藻土改善污泥沉降性。
· 结果:48小时污泥膨胀消除,SV30回落至25%。
1.风险清单
o 微生物失活:停水>7天需投加应急碳源。
o 设备故障:关键设备(风机、泵)配置双电源。
2.长效优化建议
智能监控系统:安装物联网传感器,实时预警液位、DO异常。
o 污泥资源化:停水期将剩余污泥制成营养土,用于厂区绿化。
企业污水站停水管理需遵循“预维护-间歇曝气-分阶段进水-精准调控”原则。通过精细化操作,可最大限度降低停水影响,确保复工后出水达标。
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水处理
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只看楼主 我来说两句 抢板凳五一小长假期间企业污水处理站的维护和管理,供大家学习和参考
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